11月份,茂名石化聚丙烯产品入库量6.07万吨,再创历史新高。四季度以来,茂名石化聚丙烯车间认真制定排产计划,严格落实各项稳产措施,结合车间的实际情况,严抓报警管理,在稳产的基础上全力以赴做到高产量生产,最大程度发挥装置潜能,努力完成第四季度创效目标。
11月20日至22日,1号聚丙烯装置按计划停车检修3天。检修期间,聚丙烯车间全面部署统筹,在1号装置检修的同时,优化2号、3号装置排产计划,确保装置高负荷生产,并利用1号装置检修机会,解决了气相反应器R401底部堵塞的管线易堵塞问题,装置开车后,负荷成功提高7%,顺利完成月度计划。
装置生产期间,聚丙烯车间全面落实隐患排查治理及风险评估工作,合理有序安排工作计划,从日常巡检、DCS监盘与设备维护三个方面入手,不断完善关键机组操作法及应急预案,将重要指标应列入工艺卡片,同时利用午休时间组织操作人员培训,加强应急演练,提高人员事故应急处理能力,全面监控装置运行情况。
11月26日,1号装置主操吴宇发现气相反应器R401下料波动,排查后发现底部管线堵塞,设备员吴远权立即对管线进行疏通,避免装置出现非计划停车事故。11月28日,外操杨铁军巡检时发现1号挤压机A线切粒机出现垫刀现象,切粒效果变差,检查后发现切粒水室液压拉杆锁紧螺母较松,导致切粒效果变差,设备员吴远权立即螺母,调整后切粒恢复正产,避免挤压机停车,影响装置产量。
通过全方位管理和监控手段,聚丙烯车间3套装置始终保持高负荷运行。截止至11月30日6时,聚丙烯车间1号装置累计产量16.13万吨,3号装置累计产量16.97万吨,均已提前完成年度计划产量。